TomBombadil98
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Für gestern hatte ich geplant den Hals komplett in Form zu bringen. Also Schablonen aufgeklebt, Hals fixiert und mit meinem, gerade per Post geliefertem, Bündigfräser angefangen zu fräsen.
Dass der Fräser leicht am eiern war habe ich dummer weise ignoriert , was ich wenige Minuten später ziemlich bereut habe. Beim fräsen um die Kopfplatte löste sich plötzlich der Anlaufring und ich fräste einige Millimeter in die Schablone und die Kopfplatte rein
Nach dem ersten Schock und einer 1 Sterne Bewertung des Fräsers bei Amazon bin ich in eine Tischlerei gefahren um zu fragen ob ich den Hals dort für ein paar Euro fertig fräsen lassen könnte, da ich selber keinen anderen Bündigfräser besitze. Der Tischler hat mir darauf hin einen Fräser ausgeliehen damit ich selber fertig fräsen kann. Also wieder nach Hause und fertig gefräst.
Um die beiden Kuhlen in der Kopfplatte wieder zu Füllen habe ich ein paar Reste des Furniers das ich gemacht habe genommen und mit Wasser in der Mikrowelle gekocht. Ich wollte das Holz auf die Weise biegsam machen um es in die Lücken einzupassen, was leider nicht besonders gut funktioniert hat, das Holz lies sich immer noch nicht biegen.
Ich habe dann mehrere kleine Stücke mit Leim und Schleifstaub in die Lücken geklebt.
Als ich heute morgen die Klemmen gelöst habe ist ein Stück direkt wieder aus der Lücke gefallen. Ich habe beschlossen den ganzen Kopf einfach ein paar Millimeter schmaler zu machen. Ich habe erst mit Hilfe der Vorlage meines Entwurfs, eines PRS Headstocks, geguckt ob die Tuner noch drauf passen, was kein Problem war. Danach habe ich meine Schablone zurecht gefeilt und geschliffen.
Als nächstes habe ich das Griffbrett aufgeleimt. Zuerst habe ich es ausgerichtet dann festgeklemmt und im ersten und 24. Bund jeweils ein 2mm Loch gebohrt um das Griffbrett beim Leimen mit einem Stück Zahnstocher zu fixieren. Anschließend habe ich eine dünne Schicht leim auf den Hals aufgetragen und dabei etwas Abstand zum Trussrod gehalten. auf den hinteren Teil des Trussrod habe ich zwei Röllchen Kreppband geklebt da er nicht ganz bündig saß.
Dann nur noch das Brett draufgelegt, mit den Zahnstochern fixiert und die Zahnstocher bündig abgeschnitten und das Griffbrett festgeklemmt.
Morgen werde ich dann das Griffbrett bündig zum Hals fräsen und den Headstock fräsen um den Fräser zurück geben zu können.
Für spätere Fräsarbeit am Body werde ich mir was überlegen müssen, ich habe eigentlich keine Lust mir nen teuren Fräser zu kaufen da ich nicht mal eine eigene Oberfräse habe aber so ein Billigteil werde ich auch nicht nochmal kaufen
Bilder werde ich später einfügen, irgendwie funktioniert das gerade nicht, vielleicht reicht meine Bandbreite nicht.
--- Beiträge wurden zusammengefasst ---
Die fehlenden Bilder:
Dass der Fräser leicht am eiern war habe ich dummer weise ignoriert , was ich wenige Minuten später ziemlich bereut habe. Beim fräsen um die Kopfplatte löste sich plötzlich der Anlaufring und ich fräste einige Millimeter in die Schablone und die Kopfplatte rein
Nach dem ersten Schock und einer 1 Sterne Bewertung des Fräsers bei Amazon bin ich in eine Tischlerei gefahren um zu fragen ob ich den Hals dort für ein paar Euro fertig fräsen lassen könnte, da ich selber keinen anderen Bündigfräser besitze. Der Tischler hat mir darauf hin einen Fräser ausgeliehen damit ich selber fertig fräsen kann. Also wieder nach Hause und fertig gefräst.
Um die beiden Kuhlen in der Kopfplatte wieder zu Füllen habe ich ein paar Reste des Furniers das ich gemacht habe genommen und mit Wasser in der Mikrowelle gekocht. Ich wollte das Holz auf die Weise biegsam machen um es in die Lücken einzupassen, was leider nicht besonders gut funktioniert hat, das Holz lies sich immer noch nicht biegen.
Ich habe dann mehrere kleine Stücke mit Leim und Schleifstaub in die Lücken geklebt.
Als ich heute morgen die Klemmen gelöst habe ist ein Stück direkt wieder aus der Lücke gefallen. Ich habe beschlossen den ganzen Kopf einfach ein paar Millimeter schmaler zu machen. Ich habe erst mit Hilfe der Vorlage meines Entwurfs, eines PRS Headstocks, geguckt ob die Tuner noch drauf passen, was kein Problem war. Danach habe ich meine Schablone zurecht gefeilt und geschliffen.
Als nächstes habe ich das Griffbrett aufgeleimt. Zuerst habe ich es ausgerichtet dann festgeklemmt und im ersten und 24. Bund jeweils ein 2mm Loch gebohrt um das Griffbrett beim Leimen mit einem Stück Zahnstocher zu fixieren. Anschließend habe ich eine dünne Schicht leim auf den Hals aufgetragen und dabei etwas Abstand zum Trussrod gehalten. auf den hinteren Teil des Trussrod habe ich zwei Röllchen Kreppband geklebt da er nicht ganz bündig saß.
Dann nur noch das Brett draufgelegt, mit den Zahnstochern fixiert und die Zahnstocher bündig abgeschnitten und das Griffbrett festgeklemmt.
Morgen werde ich dann das Griffbrett bündig zum Hals fräsen und den Headstock fräsen um den Fräser zurück geben zu können.
Für spätere Fräsarbeit am Body werde ich mir was überlegen müssen, ich habe eigentlich keine Lust mir nen teuren Fräser zu kaufen da ich nicht mal eine eigene Oberfräse habe aber so ein Billigteil werde ich auch nicht nochmal kaufen
Bilder werde ich später einfügen, irgendwie funktioniert das gerade nicht, vielleicht reicht meine Bandbreite nicht.
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